本文論述了變壓器出口短路故障的影響與危害,分析了變壓器短路電流引起的故障成因,提出強(qiáng)化電力變壓器監(jiān)造和驗(yàn)收的措施、以及提高電力變壓器運(yùn)行管理水平、采取技術(shù)改進(jìn)和降低短路事故的措施,并提出相關(guān)建議。
變壓器正常運(yùn)行中由于受出口短路故障的影響,遭受損壞的情況及后果較為嚴(yán)重。據(jù)有關(guān)資料統(tǒng)計(jì),近年來(lái),一些地區(qū)110kV及以上電壓等級(jí)的變壓器遭受短路故障電流沖擊直接導(dǎo)致?lián)p壞的事故,約占全部事故的50%以上,與前幾年統(tǒng)計(jì)相比呈大幅度上升的趨勢(shì)。
這類故障的案例很多,特別是變壓器低壓出口短路形成的故障危害更大,一般要更換線圈,嚴(yán)重時(shí)可能要更換全部線圈,從而造成十分嚴(yán)重的后果和損失,因此,尤應(yīng)引起足夠的重視。
1.變壓器出口短路故障案例
近期,某變電站發(fā)生的一起SFSZ10-240000/220kV變壓器出口短路事故,由于該變壓器遭受出口短路電流強(qiáng)大沖擊力的影響,致使低壓線圈受到的強(qiáng)烈的機(jī)械振動(dòng)力而形成匝間短路,造成變壓器損毀事故的發(fā)生。參見圖1。
該變壓器剛出廠運(yùn)行僅40余天,故障前運(yùn)行方式為220kV雙母單分段接線,出線7條;110kV為雙母接線并列運(yùn)行,出線6條;35kV為單母四分段,分列運(yùn)行。該主變帶35kVⅣ母運(yùn)行,出線分別為29341線、29345線,均為高耗能負(fù)荷,采用避峰運(yùn)行方式,運(yùn)行時(shí)正常負(fù)荷為30MW。
保護(hù)動(dòng)作情況。故障開始發(fā)生在變壓器區(qū)外低壓側(cè)A、B相間,約15ms后轉(zhuǎn)為三相短路故障;I套保護(hù)啟動(dòng)后約80ms,低壓側(cè)區(qū)外故障被切除;啟動(dòng)后186ms,C相差流達(dá)到1.21A,差動(dòng)保護(hù)動(dòng)作。
短路故障產(chǎn)生低壓線圈軸向電動(dòng)力,致使該臺(tái)變壓器低壓線圈上端壓緊結(jié)構(gòu)破壞。由于遭受機(jī)械沖擊力的影響,致使變壓器低壓線圈發(fā)生匝間短路而損毀。通過(guò)對(duì)故障錄波圖分析,此次低壓短路電流值低于技術(shù)協(xié)議要求。說(shuō)明該臺(tái)變壓器低壓線圈未能承受住此次短路電流電動(dòng)力的沖擊,變壓器制造設(shè)計(jì)的抗短路能力沒(méi)有滿足要求。
a、c相發(fā)生匝間短路而損壞。故障后實(shí)測(cè)未損壞的低壓b相線圈存在約20mm未壓實(shí)的間隙;實(shí)測(cè)低壓三相未損壞的3/4線圈高度,得到數(shù)據(jù)為:a相1226mm,b相1225 mm,c相1220 mm。由此判斷三相低壓線圈均存在未壓實(shí)的情況,軸向高度尺寸控制工藝存在缺陷。壓緊結(jié)構(gòu)、壓板強(qiáng)度需進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)。
該變壓器短路強(qiáng)度設(shè)計(jì)2s內(nèi)低壓繞組的短路電流耐受值為48.54kA;而此次外部短路沖擊的短路電流為20kA,持續(xù)時(shí)間約80ms。變壓器實(shí)際承受的短路電流遠(yuǎn)未達(dá)到該變壓器承諾的技術(shù)指標(biāo)。在故障電流遠(yuǎn)未達(dá)到設(shè)計(jì)值的情況下發(fā)生損壞。 因此,確認(rèn)變壓器存在嚴(yán)重的設(shè)計(jì)、制造缺陷。
對(duì)于變壓器的熱穩(wěn)定及動(dòng)穩(wěn)定,在給定的條件下,仍以設(shè)計(jì)計(jì)算值為檢驗(yàn)的依據(jù),但計(jì)算值與實(shí)際值誤差如何,尚缺乏研究與分析,一般情況下是以設(shè)計(jì)值大于變壓器實(shí)際承受能力為準(zhǔn)。目前逐步開展的變壓器突發(fā)短路試驗(yàn),為檢驗(yàn)設(shè)計(jì)、工藝水平提供重要的依據(jù)。
變壓器低壓側(cè)發(fā)生短路時(shí),所承受的短路電流最大,而低壓線圈的結(jié)構(gòu)一般采用圓筒式或螺旋式多股導(dǎo)線并繞,為了提高線圈的動(dòng)穩(wěn)定能力,線圈內(nèi)多采用絕緣紙筒支撐,但有些廠家僅考慮變壓器的散熱能力,對(duì)于其動(dòng)穩(wěn)定,則只要計(jì)算值能夠滿足要求,便將支撐取消,于是當(dāng)變壓器遭受出口短路時(shí),由于動(dòng)穩(wěn)定能力不足,而使線圈變形甚至損壞。
低壓線圈短路電流的軸向電動(dòng)力,產(chǎn)生線圈上彈的沖擊力,造成變壓器低壓線圈上端壓緊結(jié)構(gòu)破壞,線圈變形沖散,致使變壓器損毀。參見圖2。
2.變壓器線圈變形原因分析
通過(guò)變壓器返廠解體檢查分析, 發(fā)現(xiàn):
1)檢查油箱內(nèi)時(shí)發(fā)現(xiàn)2根斷裂的絕緣螺桿,為低壓線圈下部出線夾持處的螺栓掉落。
2)C、A相壓板及副壓板開裂損壞嚴(yán)重;B相壓板開裂,副壓板發(fā)生彎曲變形。
3)C、A相壓板及副壓板開裂損壞嚴(yán)重,C相壓板內(nèi)徑側(cè)大面積開裂,層壓紙板層間裂開;B相壓板靠近低壓出線區(qū)約1/3圓周有層壓紙板的層間開裂,副壓板發(fā)生彎曲變形。
4) c、a相低壓線圈上部11餅向上竄動(dòng),軸向損壞嚴(yán)重;b相低壓線圈沒(méi)有發(fā)生損壞,但是b相低壓線圈高度比高、中線圈低20mm。
5) 三相低壓線圈沒(méi)有發(fā)生幅向變形。
6) 三相中壓、高壓、調(diào)壓線圈沒(méi)有損壞。
分析認(rèn)為,致使該變壓器發(fā)生短路事故的原因主要是高低壓線圈高度不一致、線圈機(jī)械強(qiáng)度不夠、承受正常容許的短路電流沖擊能力和外部機(jī)械沖擊能力差。由于該變壓器低壓線圈端部低于壓緊端圈,空隙位置產(chǎn)生短路后的彈性沖擊力致使壓緊端圈破損,變壓器線圈損毀
3.幾點(diǎn)體會(huì)與建議
1)加強(qiáng)對(duì)變壓器設(shè)備從選型、訂貨、監(jiān)造、驗(yàn)收到投運(yùn)的全過(guò)程管理,明確變壓器專責(zé)人員及其職責(zé)。
2)220kV及以上電壓等級(jí)的變壓器應(yīng)強(qiáng)化質(zhì)量控制措施,明確監(jiān)造和驗(yàn)收職責(zé),按變壓器駐廠監(jiān)造見證規(guī)范要求進(jìn)行監(jiān)造,監(jiān)造驗(yàn)收工作結(jié)束后,要求監(jiān)造人員在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交監(jiān)造總結(jié),并作為變壓器原始資料存檔。
3)制造廠生產(chǎn)變壓器使用的主要原材料和附件必須符合訂貨合同中技術(shù)協(xié)議的要求,的工廠檢驗(yàn)報(bào)告和生產(chǎn)廠家出廠試驗(yàn)報(bào)告;工廠試驗(yàn)時(shí)應(yīng)將供貨的套管安裝在變壓器上進(jìn)行試驗(yàn);所有附件在出廠時(shí)均應(yīng)按實(shí)際使用方式整體預(yù)裝。
4)安裝、試驗(yàn)階段,投產(chǎn)時(shí)不遺留同類型問(wèn)題,如,進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)壓緊結(jié)構(gòu)、壓板強(qiáng)度等。同時(shí),按有關(guān)規(guī)定向制造廠索取做過(guò)突發(fā)短路試驗(yàn)變壓器的試驗(yàn)報(bào)告和抗短路能力動(dòng)態(tài)計(jì)算報(bào)告;在設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)會(huì)前,應(yīng)取得所訂購(gòu)變壓器的抗短路能力計(jì)算報(bào)告。
5)大型變壓器在運(yùn)輸過(guò)程中必須按規(guī)范安裝具有時(shí)標(biāo)且有合適量程的三維沖擊記錄儀,到達(dá)安裝現(xiàn)場(chǎng)后,制造廠、運(yùn)輸部門和用戶三方人員應(yīng)共同驗(yàn)收,記錄數(shù)據(jù)和押運(yùn)記錄應(yīng)留檔。
6)加強(qiáng)變壓器運(yùn)行管理。嚴(yán)格執(zhí)行交接試驗(yàn)規(guī)程,對(duì)110kV及以上電壓等級(jí)變壓器在出廠和投產(chǎn)前應(yīng)做低電壓短路阻抗測(cè)試或用頻響法測(cè)試線圈變形以留原始記錄。220kV及以上電壓等級(jí)和120MVA及以上容量的變壓器在新安裝時(shí)必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)局部放電試驗(yàn)。220kV及以上電壓等級(jí)變壓器在大修后,也必須進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)局部放電試驗(yàn)。同時(shí),加強(qiáng)變壓器油色譜分析和變壓器在線監(jiān)測(cè)技術(shù)的應(yīng)用,努力提高變壓器安全可靠運(yùn)行的能力。
(本文選編自《電氣技術(shù)》,作者為徐春社、梁耀升。)